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汽輪機缸體40CrMoV偏心銷堆焊修復
山東電建二公司 郭克智
黃島電廠三期擴建工程#5汽輪機缸體上的一個偏心銷在加工的過程中,由于加工人員對尺寸的理解錯誤,導致偏心銷尺寸直徑多加工了
1 方案的選擇與決定
1.1 焊接性和可操作性分析
由于該材質含碳量比較高,淬硬傾向大,特別是在焊接過程中,母材近縫區容易產生低塑性的淬硬組織,導致haz脆性增大。在焊接冷卻的過程中,奧氏體增碳后易于形成孿晶馬氏體,可在界面上產生顯微裂紋,成為潛在的裂源,并起到吸氫和應力集中的作用。該部件尺寸差別較大,還需留有加工余量。多層多道焊也存在不利之處,第一,焊接作業量大。如選用手工鎢極氬弧焊,必須采用多層多道焊,不間斷連續焊需要二十多個小時,采用手工電弧焊也需要近十個小時。第二,如該鋼種采用多層多道焊工藝,在焊接過程中存在“組織遺傳”特性,即由于焊接haz的加熱速度很快,處于第二焊道正火區的第一焊道粗晶區,具備了產生這些組織遺傳的基本條件。粗晶粒并未得到細化,而是在晶粒邊界出現許多等軸晶粒,即出現組織遺傳。在焊接熱影響區出現組織遺傳之后,將引起進一步脆化,組織轉變為位錯型板條馬氏體和少量孿晶馬氏體。由于馬氏體組織硬度很高,而且很脆,是焊縫中不希望出現的組織。通過分析,我們不難發現,這種材料的焊接性很差。而且由于工件比較大,除補焊工作量很大,還要采取其他的輔助措施,如預熱、恒溫、防變形等,所以說可操作性也比較差。
1.2 方案的選擇
由于材質特殊,既要保證焊接過程中不出現質量缺陷,還要保證焊縫有比較好的機械加工性能,只能采用小規范、小參數的焊接操作,減小熔深,降低熔合比。同時減少局部焊接熱輸入量,降低溫差,防止出現焊接熱應力裂紋或冷裂紋,故手工鎢極氬弧焊或許是 佳選擇。針對焊接材料的選擇,由于情況特殊,為減少在焊接過程中可能出現的問題,我們優先選用不銹鋼焊絲,成本可能比較高,但焊接質量比較有保證。此外,由于工件粗大,焊前預熱是一項很重要的工藝措施,充分的預熱有利于降低熱影響區的硬度,改善焊縫的塑性,減小焊后殘余應力。由于焊接持續時間太長,為保證工件的局部溫度,減小溫度梯度,同時也為了保持工件在停止焊接時的溫度,我們選用跟蹤電加熱,既能控制層間溫度,又能保證工件的溫度。由于工件尺寸差別較大,為防止焊接過程中,由于工件不同部位受熱膨脹不一致,導致工件變形,我們選用垂直固定焊接位置。
2 修復過程
(1) 焊前準備:認真清理工件需要堆焊的區域,去除油污、鐵銹等,并進行著色試驗,以檢驗工件是否存在表面質量缺陷。
(2) 焊接方法:手工鎢極氬弧焊。
(3) 焊接材料:er309,φ
(4) 工藝參數:為減少焊接熱輸入量,采用小規范、小參數,盡量控制母材成分向焊縫的過渡;直流正接,焊接電流控制在80~105a,焊接電壓10~15v;氬氣99.99%,保護氣流8~12l/min。
(5) 預熱方式:電加熱為主配合火焰預熱,預熱溫度200~250℃,升溫速度
(6) 焊接位置:為防止因工件截面不一致,在焊接過程中由于受熱導致工件撓度發生變化,引起垂直度發生偏移。采取垂直固定焊接位置,并盡量懸空。
(7) 焊接順序:焊接起始端可以選擇端部(1),如圖1所示。
圖1 汽輪機缸體偏心銷結構簡圖
我們選擇首先在過渡端堆焊1進行堆焊,緩慢過渡。在保證足夠的寬度和厚度后,沿圓柱體外壁往上分道堆焊。
(8) 焊道層數:補焊區域需堆焊3層,預留足夠加工余量。其中第一層焊縫稍微厚一些,不得小于
(9) 處理措施:焊后電加熱
(10) 焊完一層,認真檢查堆焊區域是否存在缺陷,如裂紋、氣孔、未熔合等。如發現,用磨光機進行徹底打磨,打磨區域稍大于缺陷部位,然后再進行補焊。
3 效果檢驗
由于焊接時間持續太長,在當天的焊接過程中,第一層并未焊完。采取恒溫
于是,我們對原工藝及時進行調整,預熱、保溫、焊接位置、焊接順序仍采用原工藝。但焊接方法和后熱處理進行如下調整:
(1) 焊接方法:首先,采用磨光機徹底清除原焊縫上的缺陷,在著色試驗確認無裂紋后再進行補焊。手工電弧焊,有一名焊工獨立完成。焊接過程中不間斷,一次完成。
(2) 焊接材料:a507 φ2.5
(3) 工藝參數:直流反接,焊接電流(65~70)a。
(4) 焊接層數:焊縫為一層。為保證足夠的焊縫抗裂強度,焊縫要求稍厚,但要盡量減少焊縫熔深。
(5) 后熱處理:焊后電加熱
(6) 滲透檢驗:在工件冷卻至室溫后,工件需做著色試驗,以檢驗工件表面是否存在裂紋、氣孔等缺陷。
4 結論
由于在該工件補焊的補焊過程中,我們忽視了一個重要環節,以為恒溫可以替代后熱處理。正是由于認識不足和經驗的欠缺,給我們造成很大的困難。在第二次補焊的過程中,我們仔細檢查每一道焊縫,在確認無任何缺陷產生后再進行下一道的焊接。 后該工件經機械加工,達到要求尺寸,及時解決了工程建設中因意外事故對施工帶來的困難,滿足了現場施工要求,保證了工程進度,為公司彌補了巨大的經濟損失,同時也為公司贏得了良好的聲譽和信譽。通過實踐證明,我們制定的工藝措施是行之有效的。我們在接受教訓的同時,及時總結經驗,并形成文字。我們希望廣大同行在遇到類似問題的時候,可以作為參考,能為大家提供一些幫助。
參考文獻:
[1]張文鉞.焊接冶金學.北京:機械工業出版社,1999.6。
[2]焊工手冊編寫小組.焊工手冊.北京:機械工業出版社,1981.4
[3]張信林.焊工技術問答.北京:中國電力出版社,2005.11
(來源:《焊機技術能手絕技絕活》 6-5)
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